PROFIBUS現場總線在高速線材自動化控制系統中的應用
攀鋼線材廠本次"提質降耗、擴大品種規模"技術改造是在原來的只有精軋機組、夾送輥、吐絲機設備的基礎上,增加兩架預精軋機組和啟停式飛剪,將把預精軋機組、飛剪、精軋機組、夾送輥、吐絲機的模擬傳動改為數字傳動,應用ABB公司的DCS500直流數字裝置;同時將原來的繼電器邏輯控制應用SIEMENS公司的S7-400PLC來代替。組成為線材軋機的基礎自動化系統還有操作監控站,應用SIEMENS公司的WINCC管理應用軟件來實現;工業以太網即H1網,連接監控操作站和PLC;工業現場總線Profibus-DP,建立DCS500和遠程操作單元ET200M與PLC的通訊。
自動化控制系統中,控制系統可分為三層,即數字傳動部分、PLC控制部分和監控操作站部分。
數字傳動部分應用ABB公司的DCS500直流數字裝置,處理預精軋機1組、2組、飛剪、精軋機1/2架、夾送輥、吐絲機的運行。
PLC控制部分應用S7-400型PLC,CPU為CPU414-2DP,處理全線的生產控制,完成系統功能手網絡的信息交換。
監控操作站部分應用WINCC監控軟件,有A、B兩線操作站兼監控站和電氣室監控站,處理軋制規程作業表的生成、全線操作、事故監控報警、生產記錄和報表等任務。
二、采用PROFIBUS的原因
PROFIBUS現場總線技術是隨全數字信號系統的發展而產生的,由德國組織開發的工業現場總線協議標準——PROFIBUS現場總線標準(DIN19254)。
PROFIBUS是近年來國際上最為流行的現場總線,也是目前數據傳輸率最快的一種現場總線(傳輸率可達12M波特),因此在很多領域內有廣泛地應用。
通過本年度的北京國際機電一體化設備展覽會可看到PROFIBUS總線蓬勃發展的生命力。根據VentureDevelopmen
Corp.(VDC)的最新研究報告,PROFIBUS所占的市場份額最大,也是發展最快的現場總線。
PROFIBUS的網絡協議是以ISO頒布的OSI標準七層參考模型為基礎的,只是對第三層到第六層進行簡化,因此可以說它的標準適應性強。此外它的三種模塊(FMS.DP和PA)又可以適應不同的應用對象和通信速率方面的要求,開放性也好。
PROFIBUS現場總線基于令牌協議加主從總線的介質存取方式,主站以主從方式與從站通訊,各主站之間由令牌協議決定總線控制權。站點數可達127個。
正是基于PROFIBUS現場總線技術上的成熟和開放性,以及實際應用后的經濟效果,因此我們在自動化控制系統中采用了它。
三、Profibus-DP組態說明
在以上的自動化控制系統中,PROFIBUS-DP現場總線應用在直流數字傳動裝置DCS500、遠程操作單元ET200M與S7-400PLC之間的通訊上。
1、硬件組態
Profibus-DP總線共有9個站,分別是S7-400PLC作為Master,站號設定:2;其余均為Slave,它們有遠程操作接口單元ET200M,站號設定:3;預精軋機1組數字傳動裝置DCS500,站號設定:4;預精軋機2組數字傳動裝置DCS500,站號設定:5;精軋機1架數字傳動裝置DCS500,站號設定:6;精軋機2架數字傳動裝置DCS500,站號設定:7;飛剪數字傳動裝置DCS500,站號設定:8;夾送輥數字傳動裝置DCS500,站號設定:9;吐絲機數字傳動裝置DCS500,站號設定:10。主站上應用S7-400PLC的CPU414-2DP,BUS終端器設定為ON。從站中DCS500設備應用PROFIBUS適配模件NPBA-02,BUS終端器設定為OFF,ET200M的BUS終端器設定為ON。BUS終端器設定一定要正確,即BUS兩端為ON,中間接點為OFF。通訊距離約為500M。
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