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一種由PLC與變頻器組成的恒壓供水系統設計

作者: 時間:2017-10-24 來源:網絡 收藏

  1 前言

本文引用地址:http://www.j9360.com/article/201710/367863.htm

  日常的生活用水量隨季節、晝夜、上下班時間的不同而有較大變化,因而經常出現水壓的劇烈波動。利用、變頻調速裝置和壓力傳感器組成閉環控制系統來控制水泵的轉速,不但能保證系統管網的恒壓,減少供水欠壓和過壓不合理現象,而且設備和系統運行平穩可靠,節能顯著。

  2 恒壓供水原理

  來自市政管網水源或地下水源進入蓄水池后,由控制的水泵將水直接加壓送入供水管網直至各個用水點。根據供水管網流量、壓力變化自動控制輸出頻率,調節電動機和水泵的轉速,實現恒壓供水。壓力變化通過壓力檢測(壓力傳感器)將數據傳送給運算處理系統,系統發出水泵加速或減速指令,使之滿足壓力要求,如圖1所示。一臺泵全速運行不能滿足壓力要求時,自動投入第2號、第3號水泵;反之逐一停下第2號、第3號水泵。總之,讓管網達到恒壓的目的。

  圖1 恒壓供水原理圖

  3 系統電路設計

  系統主要由一臺西門子S7-200可編程控制 器、一臺惠豐F1500-G、壓力傳感器、接觸器、自動開關、熱繼電器、3臺水泵等構成。系統主回路采用一拖多方式,如圖2所示,合上空氣開關后,當交流接觸器Q0.0、Q0.1、Q0.2閉合時,水泵為變頻運行;當交流接觸器Q0.3、Q0.4、Q0.5閉合時,水泵為工頻運行。3個熱繼電器KH1、KH2、KH3對三臺電機進行保護,避免電機過載時過熱燒毀。

  圖2 系統主回路圖

  4 控制程序設計

  和變頻器是本系統的核心部分,系統穩 定運行的關鍵取決于PLC程序的合理性和可行性以及變頻器參數的設定。

  4.1 PLC程序流程

  本系統采用手動和自動兩種工作方式,手動運行方式主要為檢修和故障時使用,可根據需要,通過開關按鈕控制三個泵工頻運行;自動運行方式為系統日常運行方式,合上自動開關,系統啟動時,單泵變頻運行。根據壓力傳感器反饋的信號,通過PID運算處理,變頻器發出變頻信號,當變頻泵運行頻率達到設定的上限頻率,該泵轉為工頻運行同時增加一臺水泵變頻運行;當變頻泵運行頻率達到設定的下限頻率,減少一臺工頻泵運行。

  圖3 程序流程圖

  同時,通過泵號管理子程序,當系統自動運行一天時,泵號自動切換,每臺水泵工作情況基本相同,可使系統免維護。程序流程如圖3所示。

  4.2 PLC程序設計

  本系統PLC控制程序由主程序和6個子程序組成,程序設計采用梯形圖設計方法,直觀并便于調試和維護。由于供水系統是一個較大但無法突變的系統,設計上采取查詢方式為主,中斷方式為輔,采用模糊PID參數控制。PLC輸入輸出地址如表1所示、程序地址分配如表2所示,實現主程序如圖4。

  

  4.3 變頻器參數設定

  變頻器變頻運行,水泵轉速過低時,水泵全揚程小于實際揚程,容易形成“空轉”現象,所以變頻下限設為20Hz;水泵高速運行達額定功率(50Hz)時,變頻器V/F補償功能,往往使水泵實際轉速略高于工頻運行轉速,考慮到實際情況將變頻上限設定為49Hz。

  另外,變頻器自帶欠壓保護、過載保護等功能,當水泵出現故障時可及發出警告,便于維護。

  4.4 PID模糊控制

  模糊控制技術是克服了經典控制理論依靠系統數字模型的缺點,是一種基于語言規則和模糊推理的高級控制策略。本系統利用西門子S7-200擴展模擬量處理混合模塊EM235完成對水壓信號的采集和對變頻器的控制,PLC接收管網中的壓力值,與給定值進行比較,計算偏差e及偏差變化Δe值,乘以相應的量化因子,取整后變換成模糊變量E和ΔE。得到控制量增量Δu然后乘以比例因子,變為實際控制量論域值Δu(k),從而計算出總的控制量 u(k)=u(k-1)+Δu(k)。該值送入PLC的輸出寄存器,經處理后變為0∽5V的電壓信號送給變頻器,改變電機轉速達到控制水壓的目的。

  圖4 恒壓供水系統主程序

  4.5 試驗情況

  

  本系統于2008年7月11日至24日進行了2周的實地測試,第一周系統采用手動運行方式,手動調節控制水泵投入使用;第2周采用自動運行方式,變頻調速方式控制水泵投入使用。測得數據表明本系統節能效果明顯,如表3。

  4 結語

  由西門子S7-200系列PLC、惠豐F1500-G變頻器和壓力傳感器等組成的恒壓供水系統,充分發揮了PLC內置的PID運算模塊,自動調節變頻器輸出頻率、投入使用泵數,達到恒壓供水的目的;通過泵號管理程序,實現泵號自動切換,使每臺水泵工作狀況基本相同,提高設備利用率并減少維修費用;同時通過變頻器自帶保護功能可輕松實現系統故障診斷。實際運行情況證明了本系統具有可靠性高、自動化程度高、便于維護和高節能性等特點,具有很大的應用價值。



關鍵詞: 變頻器 PLC

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