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工業現場總線技術在煉鐵高爐系統中的應用

作者: 時間:2012-07-04 來源:網絡 收藏

三、現場總線的選用

1. 現場總線的優點

PY fibllsoP現場總線是Pr。fiblls現場總線的一個性能優化版本,專門用于自動化系統與分布式外圍設備之間的臨界通信任務。這種總線適合于替代價格昂貴的 24V DC和 4~20mA測量信號平行傳輸線路。

德國TURCK公司開發的工業現場總線是現場儀表、設備與控制室系統之間的一種開放、全數字化、雙向通信與多站的通信系統,為我廠已建成的千兆位以大網系統提供了現場級的控制功能。這次我煉鐵廠5#高爐大修選用TURCK公司的工業現場總線,可避免幾千個檢 測點和控制點的檢測信號匯集到DCS 的入日處所造成的信號堵塞,從而把60%以上的控制功能下放到現場儀表,增加了系統的安全性和可靠性。

采用現場總線主要有以下優點:

(1)可以減少1/2—2/3的隔離器、端子柜、I/O柜、l/O終端,這樣大大節省了10裝置及裝置室的空間;
(2)由于免去了D/A及A/D轉換的過程,使信號精確度可以從±0.5%提高到±0.1%;
(3)由于可以將PID功能植入到變送器或執行器中去,使控制周期大為縮短。目前可以從DCS的每秒調節2-3次增加到每秒10-20次,從而改善了調節性能;
(4)組態簡單,安裝、運行、維護簡便;
(5)采用IP67的防護等級,使之完全適合高爐現場的惡劣環境。

2.5#高爐大修工業現場總線的組態方式

為使TURCK公司開發的工業現場總線產品更好地應用到生產中去,必須使之與高爐主 PLC(GE公司 series 90.30)系統有機地結合在一起。

5#高爐系統由高爐、熱風、噴煤、卷揚及槽下(包括除塵)部分組成。每個部分都負責一定的區域,它們之間既相互獨立,又密不可分,相互聯系。任何一個環節出問題,都將導致高爐的直接休風,影響生產。

為此,以上各個部分都配有自己獨立的 series 90-30 PLC控制系統,且從各自的PLC 總線接口分別架設一條工業現場總線到各自所負責的區域。PLC通過各自的總線系統采集現場的實時數據進行處理及控制。這樣,就可以使復雜的高爐生產系統分成五部分總線來設計,避免總線的連接過于復雜,有利于工業現場總線優勢的發揮。5#高爐總線布置圖如圖2:


高爐各個部分的PLC之間利用已建成的千兆位局域網進行通訊,相互聯系。把現場的實時數據提供給操作者進行參考,由此判斷爐況。

(1)與PLC的總線接口

GE公司的主PLC設備,支持工業總線協議,具有很強的擴展性,機架上掛接一塊總線接口PBM模板,利用 協議來完成從工業總線上采集數據、傳遞信息的任務,控制現場設備的運行。

為使PBM模板能夠正常工作,要求CPU的軟件版本在8.0以上,因而PLC 主處理模塊采用GE 公司新推出的IC693 CPU364。為保持其兼容性,使用GE公司自己開發的Vesapro組態軟件,通過Turck公司提供的GSD文件來完成對總線的配置。



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