防彈衣生產線溫度控制系統設計改進
1.3 數字量輸出控制模塊
數字量輸出控制模塊采用Witium生產的WT-ADC216F分布式模塊。WT-ADC216F模塊的處理器采用ST公司生產的COTEX—M3內核STM32F103。該模塊具有八路繼電器輸出、一路RS485支持MODBUS RTU標準通信協議。該模塊為工業級產品,廣泛用于工業現場數字量輸出控制,如報警燈控制或大功率固態繼電器開關。
本方案通過WT-ADC216F模塊的RS485接口接收人機界面送來的控制信號,經過本模塊的繼電器輸出控制大功率固態繼電器,從而控制現場380 V加熱絲的加熱狀態。
1.4 模擬量采集模塊
模擬量采集模塊采用臺灣巨諾公司生產的雙回路AD模塊,此模塊專門用于鉑電阻溫度采集并轉換成數字量,廣泛應用于工業場合。具有兩個模擬量(鉑電阻)輸入通道、一路RS485 Modbus RTU通信接口、16位高精度AD轉換、符合工業標準EMC規范。
本設計方案通過此AD模塊采集現場鉑電阻溫度模擬量,轉換成16位精度的數字量,通過RS485 MODBUS通信協議發送到遠程控制柜的觸摸液晶屏主控模塊,進行溫度采集及運算。
2 軟件設計
本系統方案中軟件設計主要在觸摸液晶屏主控模塊內,包括嵌入式WINCE操作系統、驅動及應用程序,而應用程序包括:圖形交互界面、RS485通信協議、模糊PID控制算法。
WinCE操作系統廣泛應用于工業現場,適合本控制系統。系統軟件框圖如圖3所示。本文引用地址:http://www.j9360.com/article/159370.htm
2.1 WINCE操作系統功能定制及驅動程序設計
WINCE操作系統及驅動程序是基于底層的中間層,是對應用程序層提供的一個軟件開發平臺。本方案WINCE操作系統定制及驅動程序設計是基于微軟提供的標準BSP包,然后根據觸摸液晶主控模塊的硬件需求修改及添加BSP包的內容。其中設備驅動添加了RS485通信、液晶屏及觸摸屏驅動;配置文件修改了部分環境變量及.bib文件。
2.2 圖形交互界面程序的實現
圖形交互界面程序采用EVC進行開發,EVC是WINCE操作系統開發圖形交互界面的集成開發環境。本系統的圖形交互界面設計采用微軟的MFC框架,使用MFC及ATL庫提供的一組可重用通用類、繼承或間接派生類協肋開發,生成界面主體框架。圖形交互界面程序主要完成了4路溫度采集值顯示、用戶設定的4路溫度控制值、溫度數據歷史記錄保存及查詢、歷史記錄文件讀取、四路溫度控制實時曲線顯示、超溫報警燈顯示等。
2.3 RS485通信協議、模糊PID控制算法
本系統RS485通信協議采用標準的MODBUS RTU通信協議,其通用性強,應用廣泛。由于AD采集及數字量輸出模塊軟件已設計為MODBUS從機模式,因此觸摸液晶主控模塊的通信程序為主機模式,其通信指令主要有向從機讀取溫度數據、向從機輸出數字量控制信息等。
本系統的智能溫度控制體現在溫度模糊PID控制算法上。
本系統應用現場及控制對象為大爐溫度,該類型的被控對象會隨著季節的變化出現控制效果的變化,用經典法來預測PID會存在不可靠現象,系統工程師可以經過一段時間到現場進行維護或寫入經驗值,系統也可以定期自整定PID。但是這些方法都會產生高昂的維護費用、同時也會打斷產線的正常生產。因此本系統引入模糊PID控制算法,對經典PID的3個系數加入模糊算法控制,從而對大爐溫度控制對象進行模糊控制,解決因季節或環境變化導致控制效果不理想的問題。
一般增量式PID的經典公式:
軟件實現:Kp*Error+Ki*SumError+Kd*dError
加入模糊控制之后,kp,ki,kd的值會隨著環境的變化而發生細微改變而非一成不變。
加入PID之前,控制系統的傳遞函數是:1/(s2+23s)。
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