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BOPP薄膜生產線的CC-Link現場總線集散控制系統

作者: 時間:2012-08-28 來源:網絡 收藏

此外,考慮到溫度設定過程的隨機性特點,在本系統中建立了一個監控線程來專門監測設定溫度值的變化情況,一旦設定值發生變化就將溫度監測線程掛起,發送新的溫度設定值,設定成功后繼續恢復對實時溫度值的監測。這樣利用MFC自帶的多線程功能,充分利用了Windows的多任務處理功能。多串口數據的接收也采用線程的方法,建立一個線程來監視串口是否有新的數據,一旦有新數據則將其保存,并繼續監測串口。
3.3 測厚系統
BOPP薄膜測厚系統由兩個獨立部分組成,一個是前掃描測厚系統,用于測量薄膜厚片的厚度;另一個是后掃描測厚系統,用于測量成品膜的厚度。它們分別由IPC1和IPC2工控機進行測控,雖然它們地處生產線不同位置,且相對獨立,但測量原理、基本功能及結構大致相似。均由V型掃描架、掃描驅動裝置、控制器及掃描傳感器等組成,在掃描架上裝有自動/手動、掃描、退出、樣品、參考等觸點開關和方式、狀態指示燈等,同時還配有電機用來驅動掃描傳感器的往復運動等。
測厚系統軟件采用VC編寫,以充分利用其圖形和對硬件接口的直接操作功能,軟件系統分為系統管理模塊和掃描工作模塊兩部分。系統管理模塊主要用于系統參數的修改、顯示測量曲線、復制圖表、在線打印工作參數及控制掃描架工作狀態等。掃描工作模塊受系統管理模塊控制,主要具有4種工作方式:掃描工作方式、退出掃描方式、參考工作方式和樣品工作方式。圖8所示為后掃描工作模塊程序流程圖。


掃描工作方式是4種工作方式的核心部分,用于完成對測量系統的控制、數據采集及后續處理等功能。退出掃描方式用于當出現破膜現象時,系統自動退出當前對薄膜的掃描測量過程,為進入其它工作方式作準備。參考工作方式用于檢查傳感器的穩定性,此時系統自動進行背景計數、空氣計數和旗計數,并自動計算出旗空比,若旗空比為0.75,則表明傳感器的工作是穩定的。樣品工作方式用于進行樣品試驗,由于生產原料的差異性,會造成薄膜測厚的基準的變化,因此當改變原料時,通過對新樣品的試驗,獲得對新基準的修正參數,校正測量值以提高測量的準確性。
3.4 輔助控制系統
輔助控制系統主要包括對儲片架升降、換卷系統、羅茨風機、排風風機、跟緊輥、自動注油系統、恒張力收卷等的控制。圖9所示是雙收卷輥在自動換卷方式下的狀態轉移圖[4]。


4 結束語
本文所述已于2002年11月成功應用于常州市絕緣材料總廠上,至今生產線運行可靠,控制性能良好。實踐還表明該系統可擴展性好,適應性強,明顯縮短了系統的研制周期,節省了大量控制線纜。本系統的成功應用為今后進一步的類似使用提供了有力實證。


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