現場總線在污水處理廠控制系統中的應用
(4)rs-485總線通訊在連線時只需遵循一個原則,那就是收對發,發對收。確認此連接無誤,若其他沒有問題,一定會成功;modbus網絡的缺點是信號軟弱,數據刷新的時間較長,如連接線路較長,需串接信號增強器以保證通信的正常進行。
3.4 profibus網絡原理設計
(1)profibus-dp(decentralized periphery)是一種高速和便宜的通信連接,它專門設計為自動控制系統和設備級分散的i/o之間進行通信使用。使用profibus-dp模塊可取代24v或4~20ma的串聯式信號傳輸。直接數據鏈路映像(ddlm)提供的用戶接口,使得對數據鏈路層的存取變得簡單方便,傳輸可使用rs-485傳輸技術或光纖媒體。
(2)profibus網絡上共有17個站:一個master:quantum系列的140 crp 81100模塊16個slave:15個wago 750-343適配器和1個wago 750-333適配器。每個子站必須包含1個適配器,1個電源模塊,1個終端模塊,和若干個di、do、ai和ao模塊。
(3)設定的波特率為19.2k/s。
(4)可對從站與主站的通訊狀態進行檢測。
本系統profibus連接圖參見圖3。
圖3 profibus網絡連接圖
由于采用了多個plc控制站,不僅縮小了計算機控制規模,提高了系統控制的速度和可靠性,同時由于采用合理的分布,解決了大量信號傳輸引起的布線問題。另外,采用多級控制,現場手動優先級最高,在上位機或plc故障的情況下,設備仍能手動操作,當上位機故障時,可手動操作,實現了集中控制,危險分散。
profibus網絡是本自控系統的核心,設備的監視和控制都是通過本網絡來完成。
3.5 profibus工程施工關鍵
項目自控系統profibus子站較多,共17個站,profibus電纜總長較長,約700米,同時該廠處于雷區。使用一段時間后,發現profibus網絡不太穩定,有時不能投入終端電阻;容易遭受雷擊,造成profibus適配器、連接器或防雷器的損壞。針對上述問題,采取了以下方案:(1)plc及各profibus子站設備使用專用的接地網,與強電地網隔離;(2)每個profibus子站安裝了電源防雷器和信號防雷器。
采用上述方案完成改造后,profibus網絡運行可靠和穩定,即使是雷雨季節,網絡的故障率極低,能經受時間的考驗。
3.6 上位機監控系統
上位機系統由兩臺dell臺式機組成,它們互為冗余和備份;上位機采用windows xp操作系統,intouch9.0版本的工廠監控軟件。上位機不僅能夠實時顯示全廠所有設備運行狀態和各種參數值,而且能夠對所有設備進行啟停操作,當故障發生時,記錄故障的時間、類別等信息并打印,同時屏幕閃現紅色報警,提醒操作人員注意。監控計算機還顯示所有設備的累計運行時間,機械工程師根據此時間可較準確地制定設備的維護保養計劃,設備累計運行時間可根據權限清零。系統還具有實時曲線和歷史曲線,顯示主要模擬量的變化情況。管理計算機定時從監控計算機采集數據,并通過excel輸出每日報表。intouch監控軟件的遠程監視和控制功能。該公司管理具有或類似上述自控和網絡結構的三間工廠,通過三層交換機、防火墻和固定ip地址,使用移動筆記本計算機,在家里或其他地方接入互聯網,建立vpn隧道,和三工廠的plc進行通訊,采集plc的數據,實現了遠程監視和控制三個工廠的生產情況。實踐表明,通過防火墻設置訪問控制的權限和策略,遠程監控工廠的生產是穩定可靠的。經過一段時間的實踐和試驗后,其中一工廠夜間生產可以不需要工人值班,這樣就降低了勞動力,提高了工作效率。
4 結束語
由plc和上位機構成的控制系統自動化程度高,運行可靠,故障率低,全面反映了全廠的設備狀態,減輕了工作強度,提高了工作效率。由于進水流量及水質指標cod、tn等參數變化較大,溶解氧儀或溶解氧儀+orp的控制模型有一定的適用范圍和局限性,超過范圍就不能很好地實現水質達標排放和能耗的降低。因此,在plc保證基本控制功能的同時,上位機在污水廠運行穩定的基礎上,通過總結歷史數據和運行經驗,使用上位機開發出專家控制和模糊控制等后續高級控制功能,在保證出水達標的同時,又能實現降低能耗的最佳控制。
陀螺儀相關文章:陀螺儀原理
雙絞線傳輸器相關文章:雙絞線傳輸器原理
評論