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“1+1”UPS并機系統供電系統研究

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作者:李成章 時間:2006-10-30 來源:泰爾網 收藏
相關的檢測數據表明:對于同一套供電系統而言,不管它是工作在市電供電條件下、還是工作在發電機供電的條件下,它不僅具有幾乎相同的CosΦ,輸入功率因數PF, 輸入諧波電流絕對值。  而且,還具有非常近似的輸入電流諧波的頻譜分佈曲線。發電機電源的高內阻是造成供電系統的輸入電壓失真度增大的主要原因, 它極易導致電力及發電機的自動調壓系統發生”誤動作”/”誤調操作”。 為此,過去為業界所經常釆用的技術措施是:利用增大發電機的輸出功率同UPS的輸出功率的容量比的辦法來改善發電機的帶載特性(其實質是通過增大發電機的容量的辦法來降低發電機的內阻),從而導致投資成本增大。

通過適當地”錯開”兩臺電力的”開機啟動”的發生時間及適當地調低電力的穩壓精度,就能用1臺150KVA發電機來驅動由兩臺100KVA電力穩壓器+80KVA“1+1”UPS并機系統所組成的UPS供電系統, 從而達到節約投資和運行成本的目的。

1、利用發電機電源來驅動80KVA”1+1”UPS并機系統時、所釆用的技術改進措施

在民航的空管系統用的UPS供電系統中、為使得UPS并機系統能適應輸入電網的電壓波動范圍大的應用條件,需要在備用發電機與UPS供電系統之間增配電力穩壓器(見圖1)。對于這樣的UPS供電系統而言,處于”串聯工作狀態”中的電力穩壓器不會對它的輸入諧波特性產生任何實質性的影響。根據過去所獲得的相關的現場測試數據、可以發現:電力穩壓器與UPS的輸入電壓和輸入電流不僅具有非常相似的工作波形和基本相同的輸入諧波特性參數(例如:CosΦ、功率因數PF、輸入電流峰值比KF電流、輸入電壓的峰值比CF電壓、輸入電流諧波分量THDI和輸入電壓諧波分量THDV等參數)。而且,它們的輸入電流諧波分量的頻譜分佈曲線也具有非常相似的變化規律。根據前期的在市供電條件下對由110KVA發電機+兩臺100KV電力穩壓器+兩臺6脈沖型80KVA”1+1”UPS冗余并機系統所獲得的測試結果,可以推斷出:能對發電機的安全運行造成”最大的潛在威脅”的禍根是來自由兩臺100KVA的電力穩壓器所產生的單極性的”開機啟動”,而不是來自由兩臺80KVA 6脈沖型UPS所產生的具有”緩啟動爬升”調制特性的雙極性的輸入電流及其輸入諧波電流。相關的測試數據顯示,所需的發電機的輸出功率應該大于145KVA。

為確保由電力穩壓器+”1+1”UPS并機系統所組成的供電系統、在發電機供電的條件下,也能安全和可靠地工作,需要對這套UPS供電系統執行如下的技術改進:

(a) 將原來的輸出功率為110KVA的備用發電機組調換為150KVA的備用發電機(常行功率);

(b) 考慮到:因發電機電源被投入到電力穩壓器的輸入端上的時刻、可能出現在具有正弦波形的交流電源的”不同相位點上”,并進而導致它的”開機啟動”的幅值會發生較大差異的工作特性(其變化規律是:當發電機電源的投入的時刻出現在正弦波的電壓峰值處時、它的輸入啟動浪涌電流的幅值為最小值。當它的投入的時刻出現在正弦波的電壓”過零奌”處時、其啟動浪涌電流的幅值為最大值)。鑒于在過去的測試中、在兩臺電力穩壓器的輸入端上所曾經記錄到的它們的最大”開機啟動浪涌電流”是一串幅值為220A左右,持續時間較長達到0.2秒左右的單極性衰減波形。為改善發電機的運行環境,盡可能地降低由電力穩壓器的”開機啟動浪涌電流” 所可能帶來的不利影響。建議相應的電力穩壓器廠家:將兩臺穩壓器的”開機啟動時間”錯開3秒左右。

(c) 為改善發電機的運行條件,建議相應的UPS廠家:對80KVA”1+1”UPS并機系統進行”再調整”,以便盡量地減小兩臺UPS之間的輸入電流和輸出電流的均流”不平衡度”(通常的期望值<5%)及它們之間的”環流”,從而提高UPS并機系統運行的可靠性的目的。

1+1型冗余并機ups供電系統(6脈沖型ups) 

圖1:1+1型冗余并機UPS供電系統(6脈沖型UPS)

2、對由發電機、電力穩壓器和UPS冗余并機供電系統所組成的供電系

統所執行的”系統匹配性”的調控操作

在對如圖1所示的由發電機、電力穩壓器和UPS并機供電系統所組成的供電系統所執行的”系統匹配性”的調控操作時,曾先后進行過如下調整步驟、才最終使得這套UPS供電系統進入穩定、可靠的運行工作狀態之下:

(a) 當150KVA的發電機被開機啟動、并等待它進入穩定工作狀態之后,在對這套UPS供電系統的輸入端、執行市電供轉入發電機供電的切換操作時,卻出現了發電機的聲音”異常”、電力穩壓器的輸出不穩,并頻繁地調節其輸出電壓等不正常工作現象(注:此時發現:位于伺服調控型的電力穩壓器中的碳刷進入頻繁的” 不停的上、下移動”的”誤調”工作狀態之中)。在此條件下,位于6脈沖型的80KVA”1+1”UPS并機系統中的1臺UPS的逆變器因輸入電源的電壓和頻率的”嚴重不穩”而進入”自動關機”狀態。

(b) 此時,將電力穩壓器從這套UPS供電系統中脫離出來,并直接用150KVA 的發電機來直接驅動”1+1”UPS并機系統。運行結果表明:工作基本正常。

對于這臺150KVA的發電機而言,它的標稱工作電流為217A,短時的最大工作電流可達239A。發電機的總負載包括:”1+1”UPS并機系統,空調機組及照明等負載。在進行此次發電機帶載調試時,實測到的發電機的總輸出電流為90A左右。根據過去的工作經驗:利用這臺150KVA 發電機應該是能夠驅動后接的6脈沖型UPS供電系統的。這是因為,此時的發電機標稱輸出電流與后接的負載電流的實際容量比已達2.4倍左右。因此,它暗示我們:導致這臺發電機不能正常驅動這套由發電機、電力穩壓器和UPS并機供電系統所組成的供電系統主要原因應該是:電力穩壓器的”誤動作”,而不是發電機的容量不足的問題。

(c) 眾所周知:對發電機供電系統而言,它的最惡劣工作條件是發生在電機組剛被投入到它的后接UPS供電系統的輸入端的瞬間。因為,此時、它必須要提供足夠大的瞬態電流來滿足由后接的電感性的電力穩壓器所可能產生的開機啟動瞬態浪涌電流。目前,有兩種發電機型可供我們選擇:無刷、自勵磁式的發電機和無刷、永磁發電機勵磁式的發電機。相關的運行統計資料表明:無刷、永磁發電機勵磁式發電機的帶瞬態浪涌電流的抗”沖擊”的能力是優于無刷自激勵勵磁式的發電機的帶瞬態浪涌電流” 沖擊”能力的(有的資料稱,可提高1.4倍左右)。鑒于目前現有的發電機是屬于無刷、自勵磁式的發電機。相對地而言,它的瞬態帶載能力較弱。在此背景下,為了盡可能地發揮這種發電機的潛在驅動能力和為后接的UPS供電系統提供盡可能良好的運行環境。在調試中,釆用將它的輸出電壓從402V調節到396V, 工作頻率從50Hz調到51Hz的技術措施。這是因為:對于特定的發電機而言,如果適當地將它的輸出頻率調高的話,會有利于提高它的輸出功率。在釆取這種措施后、所進行的發電機帶載實驗證實:它的確可以使得UPS供電系統的運行狀態獲得了進一步的改善。然而,此時的運行狀態仍不能達到令人滿意的程度。主要表現為:發電機的輸出電壓仍然不夠穩定和聲音仍有”異常”。

(d) 根據過去的測試數據發現:對于同一套的UPS供電系統而言,不論它是處于市電供電、還是處于發電機供電的條件下運行,它可能反饋到輸入電源的諧波電流是基本相同的、不會有數量級的變化。在此條件下,釆用發電機電源供電方式與釆用市電電源供電方式所可能帶來的主要變化是:發電機電源的內阻明顯地高于市電電源的內阻。因此,在將釆用發電機電源帶載時的運行狀態同釆用市電電源帶載時的運行狀態進行比較時、就可發現:它對輸入電源所可能產生的影響是:將會導致供電電源的輸入電壓諧波分量THDV增大,從而致使它的輸入電壓波形的畸變度有所增大。

ups輸入電壓和輸入電流波形

如圖2所示,同市電供時、出現在兩臺UPS輸入端的的電壓波形相比,當改用發電機供電時,出現在它的輸入電壓波形上的畸變度明顯地增大(此時,可在它的電壓波形上、觀察到頻率較高的瞬態”電壓躍變”現象)。眾所周知:當這種畸變度增大的電壓信號被送同時到發電機和電力穩壓器的自動穩壓調控線路中的電壓釆樣信號線路的輸入端上時、由此所造成的惡果之一是:迫使位于伺服調控式電力穩壓器中的僅具有25V/秒左右的低速跟蹤運動特性的碳刷所執行的”慢速機械移動”的調控操作、始終無法同步跟蹤從電子控制線路所發出的高速自動調壓控制信號。這是因為碳刷所執行的是具有極大延時特性的、機械移動式的自動調壓操作,從而迫使電力穩壓器進入一種具有明顯”滯后跟蹤”特性的、“自激振蕩式”的“誤調”的工作狀態之中(其表現為:碳刷始終處于無規則的、不停的“上、下移動”之中),從而使得它始終無法進入穩定的自動調壓工作狀態。為改善電力穩壓器的運行條件,可釆用技術措施之一是:釆用適當地降低它的標稱穩壓精度的辦法來達到盡可能地減少“伺服調整碳刷”執行自動調壓操作的頻度,從而達到讓它進入慢速跟蹤的自動調壓狀態。在這里,釆用的辦法是:將電力穩壓器的輸出電壓的穩壓范圍從380V



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